更新时间:2023-01-03 13:07
冷剪切是指在轧钢生产过程中利用冷剪切机对材料完成剪切的过程。冷剪切机剪切力为内力,不传给地基;刀架动作属曲柄连杆式,结构比较简单,维修方便;采用电动液压推杆牙嵌式离合器;剪体有足够的刚性,具有较好的过载保护作用;稀油润滑和干油润滑相结合,具有良好的润滑系统。
冶金机械设备中的冷剪切机是生产的关键设备,对轧钢生产来说,尤为重要。因此,设备机构的大小,对生产效益和经济效益都会产生影响。一台庞大的剪切机,不仅会给操作带来不便,而且也给制造安装等方面带来困难。
根据产品的成材状况,以及产品的发展趋势,采用曲柄连杆上切式剪切机。根据轧制型材生产的要求,选用了大连重型设备机械厂生产的500t剪切机,其主要技术参数如下:
额定剪切力 5000kN
上剪刃行程 165mm
剪刃宽度 900mm
剪刃开口度 155mm
允许剪切次数 10次/min
剪切断面 7500mm2
剪刃倾斜角 3°
上、下剪刃重合度10mm
主电机型号 YR315M一8—75kw
该剪切机设计能力是以冷剪为主,可用来剪切大规格产品,有利于在将来的生产发展过程中扩大产品的品种规模。其主要优点有:剪切力为内力,不传给地基;刀架动作属曲柄连杆式,结构比较简单,维修方便;采用电动液压推杆牙嵌式离合器;剪体有足够的刚性,具有较好的过载保护作用;稀油润滑和干油润滑相结合,具有良好的润滑系统。
对500t剪切机进行安装,在厂方技术人员的指导下,进行了全面检查验收,空载试车持续2小时,对照试验标准要求确认无误后,即投入生产使用。在此期间,制定了专门的设备维护规程和操作规程,加强剪切机的点巡检及维护工作,使用1个多月以后开始出现故障:电动液压推杆行程不到位;离合器“打点”,时常造成连剪等,严重干扰了正常生产。经过多次调整,厂方也来人协助,基本上适应了生产,但在随后的生产中,先后发现了一些问题:离合器时常脱位而不动作;润滑效果不好,给油器经常堵塞,润滑油受高温烘烤下滴泄露;原设计用黄油(钙基脂)润滑,不适应高温及工业灰尘多的工作环境,由于润滑效果不稳定,轴头弹簧又难于调整,经常出现离合器“打点”或连剪现象;过载保护装置的安全销配合间隙过大,安全销经常折断等。
1.用专用锂基脂替代钙基脂,在润滑方式上,采用多点、有较高压力的(10MPa)DDB型干油泵,同时将原来弯曲部位较多的刚性油管改为金属软管,严格实行定期加油维护,杜绝了离合器因严重磨损而连剪、剪切不到位等现象。
2.离合器多次出现脱位而无法啮合现象,检查结果发现其原因:一是定位拉杆的法兰凸台尺寸过大,二是丝杆定位滑槽尺寸过小,U形槽键端部出现剥离,致使主动半离合器不能滑动。为了排除这一故障,我们合理地缩小了法兰尺寸,同时延长槽键在丝杆上的滑槽,对槽键的尺寸也作了修改。改进后杜绝了离合器的“打点”现象,槽键剥离、离合器脱位等故障也不再发生,使用正常。
3.电动液压推杆行程不到位,原因是其结构形式是按离合控制器下置式而设计的,按我们的要求改为上置式后其结构就不合理了,根据实际情况我们取消了2根拉簧,并调整了推杆连杆的尺寸,各转动副间隙控制在0.4~0.8mm的范围之间,很好地解决了这一问题。
4.剪切机的曲轴前端及连杆铜套经常严重磨损,这是由于铜套上10mm的滴油孔距离衬套端面太近(20mm),而铜套与转动部位的接触面长度分别是230mm和280mm,难以保证铜套能得到其应有的润滑条件,尤其当铜套与轴的配合间隙偏大或铜套受磨损后,滴油孔处于半堵状态,润滑条件就变得更差,致使铜套使用寿命较短。为解决这问题,我们增加了2个注油点,在铜套上钻2个12mm的滴油孔,2孔间以宽12mm的油槽连接,改善了铜套的润滑条件。
5.由于500t剪切机剪体座较宽,下剪刃距离剪后辊道前端的距离较大,轧材剪切时出现弯头、头部不整齐的现象,导致钢材包装困难,引起质量异议。我们采用在辊道大架前端增设一自由辊,辊座是两根弹簧,并焊一斜板延伸到下剪刃过渡的方法,避免了剪切时钢头弯曲以及短材弹起伤人等事故。
6.鉴于生产过程中操作不方便,我们取消了刀头压板、平衡弹簧及曲轴制动带,将剪前辊道约3m范围的盖板改为半封闭式,达到了便于操作、维护的目的。