更新时间:2022-10-30 22:15
现国外市场上任何一种脱硫添加剂及脱硫设备,均不能让高硫煤(含硫量1%-4%)的煤,在正常应用时,使SO2达标排放,脱硫设备一次性投资大,脱硫运行费用高。
烟气脱硫节能技术脱硫工艺简单,无需对现有脱硫设备进行扩容改造,无需进行大的投资和技术改造。采取炉内主动脱硫,对SO2进行预处理与采取炉后辅助脱硫,对剩余SO2进行洗涤脱硫相结合的方法,脱硫效率均可达到98%以上,可燃用含硫量1%-4%的高硫煤,运行费用可降低50%以上。
烟气脱硫节能技术能使目前的脱硫系统因运行成本过高而停用的SO2净化设备进行运转,大幅度降低运行费用。并可使含硫量(1%-4%)的高硫煤达标排放,不需对现有脱硫设备进行改造,大量节约资金。
采取配煤掺烧高温固硫剂炉内主动脱硫,对SO2进行预处理,完成一次脱硫,脱硫效率50%-60%,采取炉后辅助脱硫,利用原脱硫塔对剩余的SO2进行洗涤脱硫,完成二次脱硫,脱硫效率50%-60%。
采用炉后辅助脱硫对剩余SO2洗涤,可不再用现有的石灰石脱硫剂,可用锅炉冲渣水和电厂冷却塔排污水PH值9-10,可满足脱硫要求,可停用2台浆液循环泵,停用现有的2台氧化风机,停用石灰石磨机系统和停用石灰石制浆系统及停用石膏脱水系统,节约厂用电,大幅度降低运行费用。
国内已建的燃煤锅炉烟气脱硫装置,在建设脱硫装置时,设计煤的含硫量较低(0.5-1.0%),近年来,工业发展速度快,煤资源紧张,煤种变化大,含硫量大(高硫煤1%-4%)的产量逐年增多,原设计煤的含硫量在(1%-4%)的脱硫装置,已不能满足高硫煤(1%-4%)的脱硫的需要,SO2不能达标排放。
现脱硫装置必须加大投资,进行扩容改造。才能满足高硫煤脱硫达标排放的需要。目前的烟气脱硫装置,存在的最大问题是:技术复杂,造价高,运行费用大,脱硫设施的运行费用一年的耗电量费用,脱硫剂费用,用电和人工等运行费用,摊到每度电的脱硫费用约0.03元,而上网电的脱硫补贴只有0.015元。
现几十吨的锅炉多数用双碱法脱硫,近年来由于用碱作脱硫剂的销售价格成倍提高,脱硫运行费用随之升高,在煤价升幅50%多和竞价上网的双重压力下,加上脱硫补贴缺口大,高成本的脱硫设施能否坚持正常运行面临严峻的考验。我国脱硫行业常常面临脱硫运行成本高,国家补贴的脱硫电价无法使脱硫装置保本运行。